液化氣氣化器 常見故障分析及 液化***氣化器 常見故障處理
液化氣氣化器 故障一:氣化器氣相出口管結(jié)露,氣相管外附有水珠或結(jié)霜。氣化器水溫顯示正常。
液化氣管道結(jié)霜的原因分析:當氣相管外有水珠或霜時,說明液化氣在氣化器內(nèi)沒有完全氣化,氣相中夾液,致使液態(tài)液化***在氣相管中氣化吸收環(huán)境熱量導致氣相管外結(jié)露。現(xiàn)象發(fā)生的原因是供氣量超過了設備的氣化能力、工藝參數(shù)設定不合理及操作不當?shù)取?br />
解決辦法:①、減少氣化器外供量;
②、提高氣化器水溫。在夏季,水溫控制在75&plu***n;5℃,冬季控制在80&plu***n;5℃,溫度控制范圍以出氣溫度保持在30℃以上為宜。
(1) 電熱式氣化器
1—液體過濾器; 2—液體入口; 3—溫度液位控制閥; 4—蛇形管; 5—溫度計;6—熱水槽; 7—保溫材料; 8—氣化液化***集氣管; 9—壓力表; 10—安全閥;11—調(diào)壓器; 12—液位計; 13—浮子開關; 14—溫度保護恒溫器開關; 15—控溫開關;16—溫度控制箱; 17—殘液排放閥; 18—電加熱器; 19—熱水排放閥;20—氣化液化***出口; 21—控制盤
(2) 液化***氣化爐 故障二:送電后電加熱器不工作,將浮子開關提起時電加熱器工作。
原因分析:液化氣氣化器控制系統(tǒng)采用安全連鎖,當氣化器水位超過低限時,系統(tǒng)自動切斷電源,防止液化氣氣化不完全使液相進入氣相中。
解決方法:給氣化器加水,使液位達到規(guī)定高度。
(3)、 液化氣氣化器 故障三:液化氣氣化爐氣相供出量小,生產(chǎn)能力明顯降低,檢查水溫符合工藝要求,氣化器出口控制閥也全部打開,排污時排污量小或阻塞。
原因分析:氣化器生產(chǎn)能力降低,檢查水溫、入口閥、入口過濾器均正常,液相入口壓力正常,說明氣化器內(nèi)部有堵塞使流量減小,生產(chǎn)量降低。因液化***中含有大量的烯烴,烯烴的化學性質(zhì)不穩(wěn)定,在40℃以上時容易發(fā)生聚合反應形成棕黑色粘稠狀的聚合物附著在蛇管內(nèi)壁、排污管和集氣管底部,當長期不清洗蛇管、排污不及時或不暢時,聚合物將附著在蛇管內(nèi)壁、堵塞集氣管的入口,造成通徑減小,導致生產(chǎn)能力降低。
解決方法:①斷開氣化器液相入口,從入口處注入CC14等***,在加熱狀態(tài)下浸泡24-50小時,用氮氣將***及雜物從排污管中出。
②2002年,2#氣化器經(jīng)過四年的運行,氣化器排污管入口堵塞,用***浸洗多日也無法疏通,將集氣管頂部及排污管斷開,用機械的方式將蛇管內(nèi)、集氣管底部和排污管內(nèi)的污物清出。
③定期進行排污。氣化器運行前,打開排污管進行足量排污,將集氣管底部的殘余物排凈。
④定期清洗氣化器蛇管、集氣管及排污管,有條件可以用高溫蒸氣吹掃,也可用CC14等***進行浸洗。一般半年清洗一次為宜。
⑤改進氣化器的設計,在集氣管頂部和排污管出集氣管后加裝法蘭,便于加入溶劑和清掃氣化器。
(4)故障四:氣化器停止運行后氣化器內(nèi)部壓力迅速升高到2.5Mpa以上。
原因分析:在氣化器停止運行期間,如果氣化器出入口關閉后,蛇管內(nèi)液化氣在80℃時飽和蒸汽壓2.0Mpa以上,當壓力超過安全閥壓力時安全閥會發(fā)生自動放散。
處理辦法:①打開排污閥門,將氣化器內(nèi)氣體放散***。
②在氣化器停止運行時,先關閉液化氣液相入口閥,待氣化器內(nèi)液態(tài)液化氣氣化導出后再關閉氣化器氣相出口閥。
4 結(jié)論
通過加強設備的維護管理、調(diào)整技術參數(shù)和改變安全技術*作規(guī)程可有效降低氣化器的故障率,保證設備正常運轉(zhuǎn)。
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